實現(xiàn)左右翼子板沖壓件的自動化聯(lián)線生產(chǎn)(二)

實現(xiàn)左右翼子板沖壓件的自動化聯(lián)線生產(chǎn)(二)

Apr 21, 2022

 

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來源:張達

沈陽華晨金杯汽車有限公司

 

 

3.對策實施,為了讓該項目順利進行,我們制作了對策實施計劃。

根據(jù)實施計劃,我們對工作進行了分工。

首先,觀察了模具狀態(tài),用將近一周的時間完成了輔助裝置圖紙的繪制,并完成了圖紙會簽工作。

然后,由機加人員按照圖紙加工輔助裝置。

在技術(shù)人員的指導下,僅用了20天時間,模具維修人員就安裝了輔助裝置,并調(diào)試了模具。

同時設(shè)備工程師更改了機器人的工作程序,在連線的情況下壓制出成品件,并由質(zhì)量工程師確認合格。

最終,全部實施工作按期完成。

輔助工裝及模具調(diào)試費用僅450元人民幣。

四、改造的效果

通過此次整改,我們使翼子板能夠順利進行自動化連線生產(chǎn)。

我們采取了最有效,且整改費用最低方式,解決了實施自動化生產(chǎn)過程中的難題。

避免了手工生產(chǎn)的各項問題,大大降低了沖壓件的返修率、廢品率,并使沖壓件質(zhì)量及生產(chǎn)效率得到顯著提高,超過了制定的目標。

同時,由于實行了自動化生產(chǎn),人力資源也得到節(jié)約,班組人員由原來手工生產(chǎn)的44人減少到現(xiàn)在的20人。

翼子板的生產(chǎn)已經(jīng)完全滿足生產(chǎn)要求。

編輯

2.有形效益核算。

2.1生產(chǎn)速度由原來的100件/h,增加到現(xiàn)在的220件/h。

按年產(chǎn)30000輛臺車算,可節(jié)約臺時:327.28小時節(jié)約成本:327.28X531元/h=17.4萬元(當時價格)

2.2返修率由原來的40%,降至現(xiàn)在的5%;

節(jié)約成本:30000X2X(40%-5%)X1/6小時X10元=3.5萬元(當時價格)

2.3廢品率由原來的3%,降至現(xiàn)在的0.96%;

節(jié)約成本:30000X2X(3%-0.96%)X60元=7.3萬元(當時價格)

2.4輔助工裝及模具調(diào)整費用:0.045萬元(當時價格)

累計年節(jié)約成本:13.1+4.7+9.8-0.045=28.16萬元(當時價格)

3.無形效益。

3.1生產(chǎn)的安全性大大提高,生產(chǎn)過程中造成的人員傷害幾乎降低為“零”。

3.2生產(chǎn)翼子板的產(chǎn)前準備時間大大縮短。

3.3節(jié)省了人力資源,自動化生產(chǎn)消除了人員浪費,同時也消除了工資、培訓等各方面的浪費。

3.4實現(xiàn)華晨集團控股有限公司沖壓車間“10”線所有沖壓件全部自動化生產(chǎn),生產(chǎn)工藝取得一致性。

3.5由人為因素造成的模具損壞事故大大降低。

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